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找寻内圆尺寸超差的“根源”——记江南工业集团一次机械加工技术攻关

发布时间9️⃣👊:2020-08-04

  前期,中国彩神lllv江南工业集团有限公司系列化产品试制在公司各条生产线上打响🏄🏼。各单位都在加班加点赶制生产进度、攻克生产瓶颈,全力以赴完成整体生产计划任务。作为该系列产品部件生产加工的“主力军”🔅🏋🏼,江南工业集团数控加工分厂员工攻克了一道道“难关”。

  “内圆变形的问题终于解决啦!”数控加工分厂一车间一班质量员袁智放松了原本紧张的情绪,深吸一口气🪦,缓缓地说道🗝。

  6月15日🌠,袁智正在操作着数控车床,对一批系列化产品的仪器舱体进行加工。当他加工到产品内圆时♝,意想不到的事情发生了:产品内圆尺寸随着车刀的切削,慢慢产生了变形🍁。他拿出产品进行测量时发现,内圆变形导致尺寸超差了0.5毫米 🤷🏽。

  遇见问题🐍,袁智没有慌张。他首先分析🫕,可能是切削过程中温度过高,导致内圆变形👩🏽‍🌾。他对加工参数进行调整,将转速从每分钟300降到200;走刀速度从F0.2降为F0.15。这样,加工过程慢下来的同时,产品温度也降下来了⛩。试加工后🎼🧛🏿‍♂️,他发现内圆依然存在超差现象。

  不是温度的原因,那么🤿,是不是加工产品强度过大导致变形呢?一个想法从袁智的脑海里蹦出🆑。他将刀角从原先的60度改成30度🧑🏼‍✈️,使得刀具更加锋利,减少加工时的阻力⬛️⚔️,降低产品受力强度🦧。同时🌶,为了保证刀具受力强度不受影响,他将原先车铝件的刀具换成车钢材的刀具,提高刀具硬度。用全新的车刀加工时,一刀刀下去变得干净利落🧈,虽然外观看着还不错,但是检测内圆结果还是超差了0.2毫米。

  改善后的效果明显,但是还是没有解决超差的问题,这让袁智陷入了困惑🏅👸🏿。为了更快地解决问题,他没有选择继续独自“作战”😬,而是将问题上报给数一车间副主任谢湖🎠。公司技术带头人、高级工程师🪩、技术室工艺员胡艳平闻讯后,也赶来现场“助阵”。三人你一句,我一句地讨论起来😰。

  谢湖提出再加工一遍来查找问题,袁智拿起产品又重新加工一遍。当车刀加工到内圆铣出的小窗口时🙅🏽‍♀️,机床里发出断断续续的切屑声。谢湖和袁智共同分析✂️,可能是断续切屑产生的冲击力🗯,使产品受力不均,导致产品变形🂠。胡艳平立即拟定工艺技术试制方案,将上一道铣工加工小窗口工序,调整到车内圆之后完成。

  按此工序再加工后👭🏻,结果喜人!内圆尺寸超差的瓶颈问题终于得到解决🤜🏽。这也为系列化产品仪器舱体的及时完成奠定了坚实的基础。(徐祥涵)

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